當廢品率達到37.1%之後……
工人日報—中工網記者 賴志凱 通訊員 劉倩 張巍
踏入北方導航控制技術股份有限公司寬敞明亮的智能生產車間,一幅科技感十足的畫面隨即映入眼簾:一條條自動化流水線火力全開,機械臂精準揮舞;一臺臺先進的加工測量設備高速運轉,精密的刀具在金屬表面輕快劃過,濺起的火花似繁星閃爍,精準地雕琢出符合嚴苛標準的產品形狀。在生產線的末端,一件件高品質、高標準的成品有序下線。
別看現在生產線平穩運行,但鮮爲人知的是,數月前這裡還面臨着嚴峻考驗。
“首批生產任務質量報告出來了,廢品率達到了37.1%!到底是什麼原因引起的呢?”數字化工藝QC(Quality Control,質量控制)小組組長小任緊鎖眉頭說道。
這支由研發、工藝、生產、檢驗多工種組成的數字化工藝QC小組,憑藉着頑強拼搏與創新精神,多次攻堅克難,在質量管控方面成績斐然,連續3年被中國質量協會授予“全國優秀質量管理小組”稱號。他們是如何“精準診斷”“直達病竈”“靶向治療”的?
從數據收集開始,小組成員化身“偵探”,對廢品逐個進行記錄分析。大家頭腦風暴後,運用關聯圖等工具層層剖析,最終小樑對整理後的結果感嘆道:“原以爲是偶然,深入分析才知道,竟是自動化連續作業下,深孔加工的斷屑清屑不合理和定位夾持方案不合理引起的。”
找到癥結,QC小組迅速行動。工藝員小劉說:“我來優化刀具切削參數,設計一種機內自動化清屑裝置,把帶狀或螺旋狀切屑進行斷屑處理,再將切屑在加工過程中衝出來。”
工藝員小周隨即表示:“我可以模擬人工裝夾零件方式,設計增加輔助裝置來進行二次裝夾定位。”實施過程波折重重,新裝置調試時,零件裝夾精度超差,在改良機器人動作和液壓夾爪精度後,終於實現二次裝夾輔助裝置穩定運行,生產線終於迎來“新生”。
幾個月後,成效顯著。該自動化生產線一個計劃批的廢品率降低到2.5%,每批節約成本18萬元。更令人欣喜的是,產品質量穩定性大幅提高,薄壁鋁合金迴轉體零件自動化批量生產關鍵技術取得重大突破。公司智能製造核心技術邁上了新臺階,一條多工種複雜智能化、柔性化精密機械加工生產線建成,達到行業先進水平。
來源:中工網-工人日報